西北油田:低成本开发助天然气实现超产
5月26日,在西北油田采油一厂AT1井施工现场,技术人员正在应用“吐液诱喷”工艺治理井筒积液难题,他们通过更换大油嘴、实施油套合采措施,使该井实现了连续自喷生产,目前日增天然气1.5万方,日增油23吨。
“通过研究,发现该井周围剩余油气富集,但受井筒压井液影响,无法实现自喷生产,如果应用传统的气举工艺成本较高,所以采取诱喷措施,通过放大生产压差排出井筒积液,措施后节约成本40余万元。”该厂开发研究所技术员李宗睿介绍说。
今年以来,面对天然气自然递减加大,剩余可采储量降低的不利局面,该厂加大天然气挖潜力度,大力实施低成本开发措施,天然气实现稳产增效,截至5月21日,共实施低成本措施12井次,累计生产天然气1.48亿方,比计划超产300万方。
“注水保压”是增加地层能量最有效的手段,成本低,见效快。技术人员结合碳酸盐缝洞配置关系,重新构建注采单元,积极实施注水保压措施驱替天然气。TK915井是TK915-3注采单元的一口注水受效井,前期经过精细注水,地层能量持续增加,目前日增气3.6万方,日增油10吨。今年以来,共实施注水保压措施3井次,累增气140万方。
另外,该厂大力实施排水采气、撬装气举等一系列低成本工艺,在TK915-13H等井应用增效明显,日产天然气能力达15万方以上。
该厂还积极寻找天然气产量接替阵地。AT1区块是该厂天然气生产的主阵地,但含水高达70%以上,技术人员通过对静态地质资料和动态剩余油分布情况进行再认识,目前在三叠系排查出增气措施储备井4口,同时,在石炭系排查增气措施储备井3口,预计日增气能力可达15万方。